日前,由由吉林石化研究院開發的乙丙橡膠裝置循環己烷脫烯烴吸附技術,在有機合成廠乙丙橡膠裝置C1線完成工業化應用試驗。“乙丙橡膠裝置循環己烷脫烯烴吸附技術開發”是這個院與有機合成廠共同合作開發的科技聯姻項目。主要針對乙丙橡膠裝置溶劑回收單元循環己烷烯烴含量不穩定、逐步升高的現象而開展的科技攻關。
數據顯示,可以大幅度降低己烷中烯烴含量,吸附烯烴明顯,且無新物質產生,有效減少了廢催化劑的排放,工業化生產后可提高乙丙橡膠的產品質量,預計每年可減少循環己烷處理費用170.4萬元,經濟效益和環境效益十分明顯。據項目負責人鄧廣金介紹,這項技術是針對乙丙橡膠生產時己烷精制過程中存在的問題而開發,直接應用于生產裝置,降低成本。
10月23日,有機合成廠廠長王軍帶隊來研究院項目組開展技術交流,了解到研究院開發的乙丙橡膠裝置循環己烷脫烯烴吸附劑的優勢,王軍當即決定改造乙丙橡膠裝置C1線,用于循環己烷脫烯烴吸附技術的工業化試驗。由吉林石化研究院負責熱處理技術的指導應用,吉林石化聯力公司開展再生EBZ100吸附劑的熱處理。
結果顯示,吸附烯烴效果明顯,可以大幅度降低己烷中烯烴含量,且無新物質產生,工業生產應用將有效降低生產成本,提高產品質量。